球墨铸铁管产品严格执行GB/T13295标准。公司的模具车间、机加工车间、水压车间、化验室、清砂车间等加工检测设备完善。我国的球墨管行业起步于二十世纪九十年代,在中国城镇供水协会的大力支持下发展非常的迅猛,经过将近二十几年的实践发展使用,球墨铸铁管。我公司以生产规格为DN80mm~DN1400mm的离心球墨铁管为主,年产量10万吨,产品不仅可用于城镇天然气和煤气的承压输配地下管网,还可广泛用于输水、输油、管道以及食品、制、化工等行业的生产流程管网,可满足各类用户的需DN80/DN100/DN150/DN200/DN250/DN300/DN400/DN500/DN600/DN700/DN800/DN1000/DN1200其性以及实用性已被供水行业普遍认可。

球墨铸铁管采用回扣球磨材质,利用锌层沥青来达到防腐的目的,但质硬而脆、重量大、施工困难、施工安装须做防腐处理,水质易污染。PE给水管则采用PE100级原材料,通过计算PE管材由于内壁相当光滑,单位长度水头损失仅为同口径铸铁管材的70%,可有效降低水泵的扬程,节约运行成本;PE管材较球墨铸铁管材具有更低的弹性模量,水锤压力的增值明显降低,可有效防止水锤压力波动对管材本身造成的危害,提高管道运行的性能,施工连接方便,沟槽开挖同普通产品,无需防腐处理;耐腐蚀,增大了管线的使用寿命,且能彻底解决引用水的二次污染。感谢省质监局对环保工作的大力支持,也向一直关心、关注、支持环保工作的资讯界的朋友们表示衷心感谢!

对角度偏转较大的管线,回填时应分层夯实,以防管子位移。提高球铁管的入炉温度 在过程中,充分利用上一工序结束时物料的余热是节约能源的一个重要途径。根据理论计算,球铁管加热到1000℃,在600℃入炉与25℃入炉相比吨管能耗降低320000kJ,可节约焦炉煤气约20m3或者重油8kg。铸管公司退火炉的退火能力约是现有离心机能力的2倍,为此采取了间歇式集中退火的办法。球墨铸铁管若管沟的基础太软,会引起管道的非均匀沉陷,因此要对地基进行处理,可在挖好的沟底铺一层碎石和砂子;若管沟的地基是岩石层,为避免岩石与管外壁刚性接触引起的管身损伤,也要在管沟上铺一层细砂。回填时管沟的地下水要尽量排除,回填土直接与管子接触的部位应用良质土砂,而不应有石块等。

球墨铸铁管逐步开发应用了从炉料处理、修炉、烘炉到配加料、鼓风。炉况控制、铁液检验等全过程的操作技术。在较短的历程中,我们在冲天炉理论研究、炉子结构、修炉材料、送风系统、热能利用、强化底作燃烧、炉内气氛调整控制、铁液炉前检验、消烟除尘、非焦炭化铁、配料及熔炼过程计算机优化控制等诸多方自都取得了可喜的成绩。球墨铸铁管冲天炉居铸铁熔炼设备之首,至今仍担负着80%以上铸铁件的熔炼任务。70年代以后,符合我国特点的炉型和熔炼技术已逐渐完善和成熟。

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